滨海市未来科技产业园的核心实验室,凌晨三点依旧灯火通明。
苏晓晴穿着实验服,双眼因极度专注而布满红血丝,却难掩眼底迸发的兴奋光芒。
她紧盯着电化学工作站的屏幕。
上面实时跳动的曲线,如同一道被精心雕琢的光带,平稳、顺滑,最终定格在一个令人心跳加速的数值上。
“成了!真的成了!”
李阳猛地从椅子上弹起来,声音因激动而微微颤抖。
“晓晴,你看!首次放电能量密度452Wh/kg!比我们目标的‘提升30%’还要高!而且循环200圈后,容量保持率仍有92%!”
苏晓晴的手指轻轻抚过屏幕,指尖因激动而有些发颤。
为了这一天,她和团队在“第三代石墨烯电池材料”的研发上,已经鏖战了整整八个月。
从“三维多孔石墨烯架构”的分子级设计,到“低成本规模化制备工艺”的反复调试;从无数次失败的合成实验,到对每一个反应参数的毫米级校准……
实验室的通风橱不知疲倦地运转,离心机的轰鸣声成了深夜里的背景音,烧杯与试管的碰撞声,是他们与“技术难题”搏斗的鼓点。
就在一周前,原料厂风波刚平息,苏晓晴团队便带着“夺回时间、验证实力”的决心,一头扎进最终的样品制备与测试。
这一次,他们使用的是江城石墨材料厂最新供应的超高纯石墨烯原料(关志强在倒戈后,特意调配了最优质的批次,以表歉意与支持),配合苏晓晴优化到极致的“原位复合-梯度热处理”工艺。
“快!再测一次高温性能!还有低温放电!”
苏晓晴声音急促,眼中闪烁着对“完美数据”的极致追求。
李阳立刻操作设备,将样品投入高低温交变试验箱。
一小时后,高温60℃循环测试结果出炉:能量密度保持在448Wh/kg,容量衰减率仅0.05%/圈;低温-20℃放电测试,能量密度仍能稳定释放398Wh/kg,是行业常规低温电池的1.5倍(行业同类低温电池能量密度普遍在260-280Wh/kg左右)。
更令人振奋的是成本数据。
通过工艺优化与原料利用率提升,第三代材料的生产成本较第二代直接降低了20%,彻底打破了“高能量密度必然伴随高成本”的行业桎梏。
“452Wh/kg……1.5倍于行业低温水平……成本降20%……”
苏晓晴反复念叨着这些数字,疲惫的脸上终于绽放出灿烂的笑容。
她和李阳相视一笑,紧绷了数月的神经,在此刻终于得以松弛。
“晓晴,我们做到了!”